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[暖通设计] 广西褐煤的锅炉结焦技术攻关

技术分享 技术分享 596 人阅读 | 0 人回复 | 2008-08-17

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  中铝广西分公司热电厂锅炉为130t/h的高温高压锅炉,自投产以来,由于锅炉燃用煤种与设计煤种差别较大,锅炉炉膛截面热负荷过高,加上锅炉在运行过程中经常出现锅炉来粉不好、配风不均匀等问题,导致锅炉结焦情况严重,锅炉负荷仅能带到110t/h左右,严重制约了生产。
  本项目通过更换更适用的新型引射式风粉混合器,解决了锅炉粉不好,一次风无法平衡调整的问题;通过对燃烧器进行贴壁风、燃烬风的改造,优化锅炉炉膛燃烧工艺,实现分级燃烧,达到消除锅炉结焦的目的。其主要创新点如下:
  1、有效选择和应用了新型引射式风粉混合器,该混合器在高风速下呈负压状态,风速越大其负压越大,有效的保证了锅炉一次风的刚度及正常来粉。
  2、增加了贴壁风,有效地防止煤粉贴壁,同时增加易结焦区域氧化气氛,对壁面形成保护层,此外由于减少对一次风附近的供氧,避免一次风的提前扩散,有效抑制水冷壁的结焦。
  3、对锅炉燃烧进行优化调整,在一次风处采取缺氧燃烧的方式,使该区域的截面热负荷下降,将炉膛内的热负荷合理分配,降低了炉膛最高温度;在三次风上方增加燃烬风,补充下部缺乏的氧气,并对燃烧区域形成压制作用,防止过热器结焦。
  改造后的锅炉带负荷试验情况来看,锅炉运行工况大为好转,锅炉炉膛内结焦情况基本消除,锅炉长期带负荷能力提高至120~125t/h,短时间可以带130t/h负荷,改造收到了预期效果。
  在总结2#锅炉改造成功的技术基础上,分别对3#、1#锅炉进行了同样的技术改造,收到了良好效果,推广应用十分成功
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